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[问题求助] 低烟无卤表面有气孔,做无卤料的朋友来看看!

P:2008-05-27 10:07:36

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5月17日下午我们生产3类100对低烟无卤数据缆,采用的专用螺杆,因为上午料筒加满了料后拆螺杆,下午3点开始生产的,料在料筒内也烘了4-5小时,开始400米左右外表正常,400米过后护套表面开始出现一些长圆形小洞,边界还算光滑,在机头出料口观察是由于护套表面气孔挤出后破裂造成,切片看只是在表面,将剩余的料用大料筒烘3小时(80℃)后生产,工艺不变,表面就正常。

向供应商投诉后,供应商分析是由于在挤出过程中,螺杆的下料口温度过高,导致低烟无卤料从料斗下料后,在加热1、2区压缩段马上融化,将低烟无卤料粒子间空隙中的空气包裹在料内,螺杆的压缩不能将空气向下料口排出,导致同料一起挤出而形成不良。

有道理么?

unavoidable impurty - 不可避免的杂质 (0) 投诉

P:2008-05-27 11:40:55

2

我认为供应商讲得有道理,温度过高造成的,楼主用的是哪一家的料?

super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉

P:2008-05-27 12:30:43

3

水没有 烘干净吧?我认为。

inorganic compound - 无机化合物 (0) 投诉

P:2008-05-27 13:05:35

4

温度过高,分解了

reverselay stranding - 反向节距绞合 (0) 投诉

P:2008-05-27 13:33:49

5

为什么前面400没问题,后面加进去就不行了呢!?

DCS - data control system数据控制系统 (0) 投诉

P:2008-05-27 17:09:08

6

我觉得是受潮啊

aluminium-sheathing department - 压铝工段 (0) 投诉

P:2008-05-27 20:23:20

7

温度过高,由于受剪切力作用,螺杆温升逐步增高,料在螺杆内部分回流,时间过长而引起气泡

digital video transmission - 数字视频传输 (0) 投诉

P:2008-08-10 09:33:34

8

7楼说得有道理的,还是比较专业的,这是低烟无卤常会发生的问题,因无卤填充无机阻燃剂太多,因自身磨擦生热,温度随环境、螺纹块剪切等变化会渐渐升高,特别在环境温度较高时,表现明显。

parameterization - 参数化,参量化 (0) 投诉

P:2009-10-27 08:50:19

9

前面400米烘过,没问题,后面剩下的烘过也没问题,很有可能是受潮了

不过也不排除是生产一段时间后,摩擦生热,温度过高使粒料分解

oleoresinous varnish - 油脂清漆,油树脂清漆,油性漆 (0) 投诉

P:2009-10-27 10:48:35

10

可能原因:材料受潮,加工温度过度

建议:

1.对材料进行干燥处理

材料经过50-60摄氏度热风加料斗进料;

材料在70-80摄氏度烘房内开包处理7-8H,干燥处理后材料应及时使用

2.调低机身和摸头温度

3.降低螺杆转速

bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉

P:2009-10-27 18:35:27

11

reversing wheel - 回动轮;换向手轮 (0) 投诉

P:2009-10-28 08:15:32

12

低烟无卤料流动性不好,容易自身摩擦起热,导致生产一段时间以后螺杆温度升高,发生分解。

waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉

P:2009-10-29 15:42:22

13

不会是受潮,受潮一开始挤就会发泡了,还是剪切的问题,挤一段时间要降低温度,加强冷却,控制住温度可以解决问题。

series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉

P:2009-10-30 08:27:21

14

12楼说的好

ASTM slope - 美国材料试验学会粘度一温度特性曲线图 (0) 投诉

P:2009-11-03 15:15:58

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      可能是因为电缆的水份本身没有烘干,在加上你是把电缆料倒在料斗中的,在加热过程中,水蒸汽被蒸到上面的电缆里,而在底下的电缆料被烘干了,所以你之前的400米是好的,后来表面不好。

     低烟无卤的原料就很容易吸收水份。

microsystem - 微型系统 (1) 投诉

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