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[问题求助] PP绝缘挤出椭圆,扁

P:2015-12-16 23:18:01

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PP绝缘比较厚,挤出总是椭圆。掺了20~25%的HDPE还是没有改善。降低挤出温度也没变化。由于第一段水槽加热不好用,只能用冷水冷却。试着将第一段水槽尽量远离机头,效果还是不明显。使用模具小于产品外径:<div style="font-size: 13.3333px;">导体外径0.75mm,绝缘外径2.4mm。不知道大模套是否会改善。挤出一直扁,而且还时常没有附着力。模套试过2.25mm,2.3mm,更小的也试过,但没效果。</div><div style="font-size: 13.3333px;">大家帮忙出出主意,谢谢!</div>

device under test - 试验装置 (0) 投诉

P:2015-12-17 08:19:11

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这个线不算厚,你没说出PP的型号,选用挤出级PP不需要加LDPE使用三角形温度,机头和出口尽可能放到最低温度

SZ-stranding machine - SZ绞制机 (0) 投诉

P:2015-12-17 08:27:04

3

你看看你的PP材料 《熔体流动速率》是多少, 如果太大的話材料成型會有問題.

我們現在用凱波的

CAP-6001
熔体流动速率(230℃×2.16kg) 2.0-3.5 g/10min

做臂厚線材效果不錯的.

dip roll - 浸涂滚轮 (0) 投诉

P:2015-12-17 18:51:29

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国产的PP,主要是因为温度不对头吗?我已经将模口温度降到195度了,还要再降低?

TIC wire - TIC电线(TIC为日立电缆公司开发的开关电源变压器绕组用三层聚亚胺带绝缘线的产品代号) (0) 投诉

P:2015-12-17 18:52:04

5

我用这个是2.5的熔融指数。也不算高啊~

compact disc - 激光唱片 (0) 投诉

P:2015-12-18 14:15:21

6

如果降低了模头和眼模温度,减小了外模直径都不行的话,降低速度是最佳选择,或者加EV吧

pick-test - 抽样试验 (0) 投诉

P:2015-12-18 16:43:50

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2.4的线径用2.25/2.3的外模,也亏你们想得出来!<div>换个2.5~2.55的外模吧!</div><div>另外,不要用平口模,得用加压的,预热是必须的,否则是不会有附着力的。</div>

anti-foaming agent - 防泡剂,消泡剂,防泡沫剂 (0) 投诉

P:2015-12-20 20:27:42

8

加了EVA会影响介电常数的吧?

metal-braided cable - 金属编织电缆,金属丝编织电缆 (0) 投诉

P:2015-12-20 20:29:42

9

用的是加压外模。预热也120度了。<div>用2.5~2.55的外模线体表面会不好的吧?</div>

feeding roller table - 进料辊道 (0) 投诉

P:2015-12-21 08:32:09

10

按我的经验,稍大一点的外模对线扁或者椭圆是有帮助的。

air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉

P:2015-12-21 11:44:23

11

外模肯定要加大了,这种线佷简单了

pull-off device - 牵引设备 (0) 投诉

P:2015-12-21 21:15:03

12

那外模过小是造成扁线的主要原因了?

catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉

P:2015-12-29 21:46:26

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试了一下降低模口温度,扁的情况缓解了,但外表很毛。2.4和2.55的模套和2.7的模套都试过了,感觉区别不大。<div>现在不知道表面发毛会不会影响性能。</div>

pressurization - 增压,加压;密封 (0) 投诉

P:2016-01-05 16:55:04

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可以联络我,包你解决问题:QQ382532673

armouring equipment - 铠装设备 (0) 投诉

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