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[已经解决] 为什么磁环2次加工后电感变小?求助!!!!!!!

P:2007-04-20 11:11:25

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此磁环(头部)接在TV头后,尾部另接出两条线。磁环与TV头一起成型(内外模).

要求值为:头部0.75uh~1.55uh; 尾部3.5uh~9.5uh

因为不良,剥出磁环,重新用漆包线绕好后。测得电感值偏低.(头部0.04~0.45uh)

请问是什么影响造成的?怎么解决??另电测时加摇摆动作使部分电感值不稳定。

经过2次成型(因为返修品),一次加热(剥除内模)。不知道磁环材质,大约一个价钱0.3元

 

[xuzhenhai 在 2007-4-20 14:52:03 编辑过]

lasereom - 激光通信 (0) 投诉

P:2007-04-20 11:44:49

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ding

PDFA - praseodymium doped fiber amplifier掺镨光纤放大器 (0) 投诉

P:2007-04-20 14:52:50

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怎么还没个好心人路过啊??

急死人了

crosstalk transmission equivalent - 串音传输当量 (0) 投诉

P:2007-04-21 09:30:10

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楼主:小弟在此发表一下我的看法.不是很专业.

因为您的磁环经过三次高温(1.一次成型高温;2重工时高温;3.再次成型高温);而导致磁环的永磁分子分散.所以磁环的电感值变小.

 

third-class conductor - 第三类导线 (0) 投诉

P:2007-04-24 11:20:59

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谢谢, 请问再问一下,温度对这种磁环影响大吗??150~180度.

有没有相关方面的资料.

有没有解决的办法??

slot reuse - 时隙再用 (0) 投诉

P:2007-11-28 17:15:37

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不好意思,我也帮不上忙

pintle-type spooler - 无轴式收线机 (0) 投诉

P:2007-12-04 19:50:26

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  以下是我个人的建议,供参考。
1:临时方案:可以考虑把电线多绕1~2圈,肯定能增加电感值。
2:长期方案
A:避免翻工:为何要翻工?翻工作为临时方案,当然是必要的;但作为长期方案,绝对是一个不正常的现象。要么是设计问题,要么是工艺问题,解决这种问题不会很难。                                                                              

B:重新审查一下你们自己对客户的承诺,以及供应商对你们的承诺,从这可看出你们留给自己的加工误差范围是多少,合理吗?从而决定找客户,还是找供应商协商。(一般地,电感值是很难控制的很精确的,供应商对我们的承诺是(名义值)+/-20~25%。)                                                                                                                         

C:有些时候,供应商和客户都很牛,怎么办?工程解决!做CPK,按成型前,一次成型,二次成型,甚至三次成型,同时考虑温度和压力的影响。这只是初步结论,后面就是生产追踪。这样一段时间后,问题一定解决。

 

die-cavity - 阴模;模槽,型腔 (0) 投诉

P:2007-12-08 10:58:40

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7楼说的不错,要先收集相关信息和数据进行分析评估后再确定改善方案!!谢谢也学习了!!!

transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉

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