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[问题求助] 成品电线问题:铜丝内断,绝缘拉细 发图求证各位高手

P:2009-04-23 09:38:07

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问题描述:我们工厂生产的线材在客户那里做成线束后发现有一段不导通,然后发现此段线材有部分拉细。经解剖,发现铜丝断裂,

我分析是收线时速度过快,张力过大导致(我们制程不良时,会先把线人工拉到火花机前面,堆在地上,然后再加速收线)。

我在实验室用拉力机将线材两端夹住,拉断时跟此现象基本一致,铜丝内断(铜丝本身是合格的),绝缘变细。

如图:







帖 子 奖 罚
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2009-4-28 21:25:34 原因:奖励

measuring cable - 中压力充气电缆 (0) 投诉

P:2009-04-23 14:09:18

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请各位积极发表看法

shrink-on sleeve - 热收缩套管 (0) 投诉

P:2009-04-23 19:19:35

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CNR - carrier to noise ratio载噪比 (0) 投诉

P:2009-04-24 09:10:37

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 是张力过大问题

exit zone - 出线区,出线喇叭(拉线模的);出料区<挤出机的> (0) 投诉

P:2009-04-24 09:18:57

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如果是绞合的电缆,遇到这种情况,仅依靠打耐压和检测绝缘电阻是不能发现的呢.如果能对整盘电缆检测直流电阻,到有发现的可能性的,不然只有到用户使用过程才能发现了,这时企业就要付相应的代价了呢!

duplex - 双工,双层 (0) 投诉

P:2009-04-24 09:32:09

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fyc8:
如果是绞合的电缆,遇到这种情况,仅依靠打耐压和检测绝缘电阻是不能发现的呢.如果能对整盘电缆检测直流电阻,到有发现的可能性的,不然只有到用户使用过程才能发现了,这时企业就要付相应的代价了呢!

我们生产的主要是3C RV和RVV系列, 这种问题的预防和检测有没更好办法?测电阻的话我们不是每卷线都得测?工作量太大

steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉

P:2009-04-24 13:46:35

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请各位发表高见

non-vulcanised semiconducting rubber - 非硫化半导电橡胶 (0) 投诉

P:2009-04-24 17:37:06

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这个现象张力过大拉断的。可以在成缆后用万用表测量通断。也可以减小张力来避免。

[阿卜 在 2009-4-24 17:38:40 编辑过]

vibratory screen - 振动筛 (0) 投诉

P:2009-04-24 21:10:53

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线材(PVC)表面有没有刮伤或拉伤的痕迹?

也有可能是在线材搬运过程中,线材卡在什么地方,搬运人员用力拉造成的?

要多到现场去了解实际情况,可能会对你的分析有更大的帮助。

computer-controlled automatic loading/unloading system - 计算机控制自动上下盘系统 (0) 投诉

P:2009-04-25 10:54:07

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线材表面无伤痕  只是绝缘拉细

spark test standard - 火花试验标准 (0) 投诉

P:2009-04-25 12:53:01

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在了解自己这边生产的同时,也要对客户那边的生产工艺作一个全面了解。

spread spectrum - 扩频 (0) 投诉

P:2009-04-25 13:01:17

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如果不是全断,只是部分断丝,在出厂前我感觉目前还真没有比较简单的检测方法呢!

star quadded unit type - 星绞四线兰单位式 (0) 投诉

P:2009-04-25 15:19:09

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按理说 成品经过出厂检验 都不会出现这样的问题。 我觉得有问题的 还是你们的客户,是不是客户在加工过程中拉断了你们的产品。所以说,检验这块还是值得企业重视的 !

factory inspection - 工厂检验 (0) 投诉

P:2009-04-27 08:35:43

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问题应该还是出在收线问题上,可能是张力间断性过大?

stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉

P:2009-04-27 09:41:40

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个人感觉是退火的时候,部分区域出现了缺陷!

switching network - 交换网 (0) 投诉

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