目前押出的时候(铁氟龙,套管押出)发现线材间断性鼓包,削开胶皮发现鼓包位置单丝铜线明显移位(70/0.05+400D S/8.5mm&160/0.08+1000D都有类似情况),请各位帮忙看看是哪里出了问题?如果是绞铜的问题,有没有好的解决办法呢,感谢各位大神支招~

Ericzll:股线节距太大了 减少
能否更具体一点,取多少比较合适?
3506677470:
对绞好的导体进行 100% 外观检查,挑出松股、背股的不良品;
押出时进行小批量试产,跟踪鼓包位置与绞线批次的对应关系,精准定位问题点;
对不同规格的导体(如 70/0.05、160/0.08)单独制定工艺参数,避免通用参数导致的适配问题。
基本是间断性问题,轴中间没有办法检验到,另外工艺也基本是单独制定的,就是很奇怪间断性铜丝移位
3506677470:KJG1987630:
对绞好的导体进行 100% 外观检查,挑出松股、背股的不良品;
押出时进行小批量试产,跟踪鼓包位置与绞线批次的对应关系,精准定位问题点;
对不同规格的导体(如 70/0.05、160/0.08)单独制定工艺参数,避免通用参数导致的适配问题。
基本是间断性问题,轴中间没有办法检验到,另外工艺也基本是单独制定的,就是很奇怪间断性铜丝移位
这种间歇性移位,问题不在押出工艺,是绞线环节的隐性松股没解决。
重点排查绞线机单丝张力,确保每根线张力一致;
更换磨损的绞线压模,把导体压实;
校准押出的放线和牵引张力,消除波动。按这个顺序排查,基本能定位问题。
psy:绞线放线张力控制,调小节距,挤出模芯不要太紧
兄弟,能否稍微详细一点,另外套管押出模芯尺寸比铜线绞合外径大了很多,还有其他好的建议吗?