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技术讨论:电源线押出遇到的问题 寻高手解决(重新补了几张图 便于各位分析) - 无图版

向大哥学习 --- 2009-04-01 09:33:46

1

问题描述:我们电源线押出过程中总会出现如附件所示的扁线,分析是成缆引起的。概率是每1000米有2-4段长约40mm的扁线。

押出环境描述:1.押出机型:90机

2.缆芯为3*0.75 单支绝缘外径2.35

3.内模:5.0 外模:7.0

4.成缆眼模:5.0

5.实际押出外径:6.8

6押出速度:50米/分钟

请坛子里面的各路工程师帮出谋划策,给出分析和整套解决方案。不胜感谢!


扁线处切面如下:

与扁线相邻40mm左右切面如下:

扁线剥开如下:



binhao2005 --- 2009-04-01 10:05:38

2

已发回帖给你了,看看,大家交流一下
arlene610 --- 2009-04-01 10:31:26

3

模套选的小了
阿卜 --- 2009-04-01 10:39:10

4

成缆的节距有多少
向大哥学习 --- 2009-04-01 11:24:17

5

节距120
向大哥学习 --- 2009-04-01 11:25:13

6

arlene610:
模套选的小了

你认为多大合适呢

hyfeng --- 2009-04-01 13:58:31

7

 有2-4段长约40mm的扁线

1.是单边偏扁了这么多,那另一边呢?

2.绞缆可能太松;

3.内模有点大;

 

 

ahdzs --- 2009-04-01 16:02:03

8

束绞的张力没有调节好,可能会是放线张力不对或绞合线芯有油

tonyyong --- 2009-04-01 16:36:56

9

1.可能是成缆时涨力未调整好,

2.可能是内模偏小,

3.能否把扁的地方的截面图发上来给大家参考一下!

yyyfff --- 2009-04-01 17:28:14

10

1、模具不配

2、成缆节距太大

3、抽真空试试看

线线缆缆 --- 2009-04-01 17:57:06

11

成缆张力未调节好。

押出内摸偏小,建议用5.3的。

yanglaoda --- 2009-04-01 19:39:36

12

内膜确实有点小

向大哥学习 --- 2009-04-02 08:37:11

13

yanglaoda:

内膜确实有点小

内模其实还算可以了 成品线圆整且不粘连

不过生产中在内模处会堆积很多滑石粉,1个多小时就堵满了 也挺烦

向大哥学习 --- 2009-04-02 10:44:22

14

在进内模前端再顶个稍大点的内模呢?
cui0619 --- 2009-04-02 10:48:47

15

你用那么大的押出机做这么小的线,速度又不快,一定不好做。建议换成65机
向大哥学习 --- 2009-04-02 11:05:07

16

我家有70机 

用小点的机器更好做些吗?

hyfeng --- 2009-04-03 14:22:16

17

从图片上看:

1.你绞合不圆。可能是你绞合是张力太松、绞距偏大所致;

2.内模还可以再稍稍用小一些;

3.挤出时,放线张力调大一些;

枫叶飘飘 --- 2009-04-08 21:07:52

18

那是在绞线时张力不均匀,你可以把外部的张力调紧一点啊,这样就可以了啊
shoulei --- 2009-04-09 09:29:27

19

楼上这位说的正确!    绞线时把外部张力加大,在押出时尽量把放线张力加大。

dwzj578 --- 2009-04-09 09:38:29

20

1.线材跳股,绞线不圆,

2.节距太长,放线涨力太松,弯曲时造成的

 

wluhao --- 2009-04-09 09:56:54

21

1.成缆张力未调节好  2.、成缆节距太大  3.绞缆绕包太松4.加填充
ly18019 --- 2009-04-10 22:51:22

22

1》电源线因为单支绝缘线径大(外径2.35),所以在成缆过程中通常要采用退扭装置放线,或用管绞机成缆,消除因成缆扭转形成的芯线回转力,使成缆结构更圆整。

2》加滑石粉押出主要是为了客户开皮容易,同样加纸带绕包成缆也可以达到此效果,且没有环境污染,一举两得。

3》押出机型推荐:90MM螺杆,挤压式模具,可调机头。

以上供参考,谢谢! 

heibao344 --- 2009-04-12 22:28:46

23

绞线时三条线的张力不均,跳股所致

wangquan80 --- 2009-04-14 09:49:01

24

其实大家分析的都很有道理的,其实可以多方面去考虑的,但是主要原因还是因为绞距偏大所引起的,呵,,,可以试试把绞距改到80-100之间,绝对不会出现此现象,另关于过粉是,粉堵塞的想象,你可以把过粉机和机头的距离拉远点或把内模稍稍放大点,这样就可以了,呵,,,

电源线专业 --- 2009-04-19 09:22:56

25

成缆的原因~~~~~
ljbwzy --- 2009-04-23 12:01:22

26

其实 就是绞距太大 成缆张力没有控制好 不圆 而且滑石粉过的太多 赌住内模 半成品变形! 只需将绞距改小 并且将押出内模换到5.3 过滑石粉时 最好夹两块海绵 把多的粉夹掉!

 

DM64 --- 2009-05-12 10:04:05

27

模套选的小了,滑石粉过的太多,堵住内模,每隔一断距离影响正常节距后,才能以非正式绞型挤出.另请问(RVV)3芯电源线护套线挤压式如何作的圆.
独钓寒江雪 --- 2009-05-12 11:47:22

28

我提几点建议:

1、挤塑时将模芯放大到5.2-5.3;

2、成缆节距比控制在16倍左右;

3、成缆时并线模可以再小点(软线);

4、成缆放线张力要均匀。

 

游侠阿四 --- 2009-05-16 16:46:51

29

成缆机的张力调节出了问题,将刹车片换掉或调节好张力就可以啦!
JSBXGX --- 2011-10-04 07:37:51

30

1是成缆时放线涨力不均造成跳线,2是挤出时放线张力松
cgl54321 --- 2011-10-04 08:41:06

31

内模偏小,还有成缆有问题
sx050101 --- 2011-12-28 17:18:52

32

明显是内模小了嘛,量一下是否扁形的地方芯线线径偏上限了,到那个地方就卡了,另外节距,绞线涨力,押出时放线架导轮是否正常!
865636522 --- 2011-12-29 11:25:04

33

1,称揽的时候芯线张力不均匀,适当的调节张力;

2,眼膜应该选择4.9就可以了,注意滑石粉不需要过太多,最好装个刷子扫一下更好;

3,我看你的横截面里面芯线和外被材质比较松,应该包紧一点,或者换一种P数稍微硬一点的料;

以上三点可以杜绝此类现象发生。

仅供参考1`

jansle --- 2013-12-24 10:45:05

34

拜读
五祖 --- 2013-12-26 00:59:06

35

在成缆时芯线有跳股吗?另外内模选用的有点小了,滑石粉过的有点多。
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