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编织挤出断料,请问什么原因? - 无图版

lvhai --- 2010-12-25 20:24:48

1

我在做一款编织线,PVC料,编织外径2.8,成品外径3.3,内模3.1,廊长4MM,外模3.6,无廊长。

生产时在外径3.6以上时可以正常挤出,但再做小时胶料断掉,无法包在芯线上。

后换用4.5外模,想用挤管模生产,但还是在外径做小到3.8时断掉。

内外模距离调整无效。

 

胶料测试伸长率300%以上,用在其它产品时未发现异常,充实和挤管模(0.6MM厚度)都可以做。

 

请问高手是什么原因?

谢谢!

 

LUORI --- 2010-12-25 22:09:41

2

外模太大,机头压力小
lvhai --- 2010-12-25 22:48:06

3

3.6太大吗?3.5也试过,不行。

挤管用过4.2外模,也不行。

是不是还要改小到3.3-3.4?

 

谢谢!

 

bsdtdw --- 2010-12-26 09:28:18

4

产品设计问题,护套厚度太薄了,不管你采取哪种押出方式,都容量出现断料,何况还是编织的半成品。

薄皮押出很讲究的,是个技术活,一不小心就出不良品了,可以从以下考虑

1.检查断料处是否编织不平整?如有,需要从半成品圆整,编织就开始控制。

2.编织线过内模是有抖动否,适当加大点。

3.放线张力一定要稳定.

4.这个结构只能采用挤管式押出,而且是很空的那种,并且押出速度要控制好,过快,过慢都不行,最好在40~60M/分。

5.模具,内模嘴能伸出外模即可,尽量用管壁薄的,0.15~0.2mm为佳,内模外管壁与外模口的厚度以1.2~1.5倍护套厚度为宜好.

lvhai --- 2010-12-26 10:45:55

5

谢谢bsdtdw等的回答。这款线根据客户样板制作。

1. 编织平整。

2: 过内模顺畅。

3:张力稳定

4:用挤管也试过,内模3.1X3.7,外模4.2-4.5,不过速度还没到40-60M/分

5:管壁0.3,如果是4.5的模,差不多是1.6倍。

另外请问是否需要过预热机?

zhouwei --- 2010-12-26 12:50:40

6

预热机没有用。

bsdtdw --- 2010-12-26 16:47:30

7

内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。

lvhai --- 2010-12-26 19:41:58

8

bsdtdw:

内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。

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谢谢bsdtdw.

如果内模伸出外模,会不会很松呀?样品线不是很松,内层有编织纹。

XINYAHYF --- 2010-12-27 11:15:38

9

lvhai:
bsdtdw:

内模一定要伸出外模才行,要做到芯线与外被没关系,按套管的押出方法。

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谢谢bsdtdw.

如果内模伸出外模,会不会很松呀?样品线不是很松,内层有编织纹。

套管押出附着力肯定会很松,内层看不到编织网纹的!

ll1gg22007 --- 2010-12-30 16:03:43

10

不知道你说的廊长时什么意思,时成型区的意思吧,你内模有成型区,拉管的外模没成型区那能快的了吗,外模也得有5各左右的成型区

 

lvhai --- 2011-01-02 19:07:23

11

问题已解决,是通过换胶料,全套管挤出实现的

谢谢楼上各位。

落叶无语 --- 2011-02-23 10:22:57

12

用挤管式可实现

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