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电缆内部应力的解决 - 无图版
yjlw03 --- 2006-06-17 08:47:35
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当前高压超高压电缆内部应力问题越来越受到用户和生产厂家的重视,而这些生产设备有99%是采用进口设备来生产(特别是超高压电缆的生产设备),在解决内部应力问题上设备自身带有一些消除应力装置,到底效果好不好还没有人来验证(据我所知),而山缆曾经从购买在冷却段的应力消除装置,据说挺管用,但是现在大部分企业都是*烘干房的存放来解决这个问题。国外也基本认同这个,但是我们还没有从根本上去发现和解决这个问题,这还要各位同仁的不断努力,共同搞好我们国内的电缆事业 |
老二 --- 2006-06-17 13:37:37
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yjlw03 --- 2006-06-17 14:07:54
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当前国内的大部分厂家都是采用这种方法。目前国外还没有真正的认可这种措施,但这是一种非常好的方法
PVC --- 2006-07-04 11:12:34
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yjlw03 --- 2006-07-05 14:47:39
5
trcflb --- 2006-07-14 09:26:57
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z191983 --- 2006-07-15 10:23:50
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高温存放是个不错的办法,但是要多高的温度那?
yjlw03 --- 2006-07-15 17:10:10
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ckluo --- 2006-08-04 17:38:32
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Re:电缆内部应力的解决
1、不管生产线是否加装应力消除装置,都要进行去气过程,一方面去除甲烷气体,另一方面可以消除绝缘层的应力。
2、温度为60 ~ 70℃为宜,温度过高会造成电缆的变形,去气时间则需用软件计算(视三层厚度而定)。
yjlw03 --- 2006-08-08 15:15:18
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提一点个人意见:
1.采用烘干房对时间的控制我想没有必要采用电脑控制的,对大部分电缆厂来说,35-500kv的电缆脱气时间肯定是不想同,我想这个事件也不是用计算机来计算的吧。它与外界的因素和绝缘材料的内部因素有关系。
2.建议楼上的厂家可以适当的把温度提高一点,不会像你说的那样电缆变形。我尝试过在100-105的试验,这样可以加快交联的时间。
3.纠正楼上个问题,除气不仅仅是除掉甲烷气体,而是让那些没有完全交连得交联聚乙烯材料在一定的环境下进行充分的交联,甲烷气体就是在充分交联的过程中聚合物内部所释放出来的气体,它还包括其他的高分子聚合物可燃性气体。
4.关于内部应力问题,经过脱气除里能不能消除,我向国内没有几个生产厂家能拿出确切的数据表明电缆内部应力已经消除到某种程度。对于这个问题学术界的专家都在研究电缆内部的应力对电缆到底能造成什么样的影响,还是个未知数。这需要我们大家共同取研究。对设备生产厂家来说,他们的某些设备能消除应力什么的,我向也没有多少确切的数据能证明。
关于内部应力的研究国内的某些刊物上也有这类的文章,大家可以看一看。《电线电缆》《高电压技术》。我国的专家和学者已经在理论方面上有所研究,但是对电缆生产厂家来说还是有一定的困难,我们可以共同的研究和讨论。
[此帖子已被 yjlw03 在 2006-8-8 15:16:15 编辑过]
ckluo --- 2006-08-10 17:40:38
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walwy --- 2006-08-15 14:32:51
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国内还没有 这个方面的技术文章我也没怎么找到
是个空白 大家一起努力
mmm1 --- 2008-04-20 10:40:54
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好帖子,我看了
zhengdb --- 2008-04-23 15:32:10
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夏云海 --- 2008-05-01 19:49:22
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不喜欢水的鱼 --- 2008-05-19 10:58:56
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内应力这个问题,主要是在干燥工序进行的.不只是交联生产线上有了2次硫化装置,就可以忽视干燥工序.
现在我们行业好像对此要求不严密.
没有要求在规定长度内规定温度.
70℃是在多少层电缆时候使用,如果我是2000m长的电缆还是用这个温度,要放多长时间!我想这个标准应该让引起我们的重视.
chenzhan52 --- 2008-05-19 20:19:09
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edwardtom --- 2010-08-07 10:47:08
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本人支持一下ckluo观点,上面yjlw03的意见显然对高压电缆的内应力的认识程度上有待提高,105度的的高温对于大截面纤芯(当然如果纤芯只有几十米长久无所谓了)几乎毫无疑问的会造成挤压变形,如果纤芯米数太长,或者工装筒体防护较差的话,或许10天的烘房生活足以报废一根线了。而且烘房的温度控制是有波动的,数显的控制器无法真实测量实际温度,而且顶部、底部、内层、外层的温差最多可以在10度左右(当然跟烘房的密封和循环系统的好坏有直接关系)。如果单纯想要改善绝缘收缩问题,设备上的预热、应力消除和后期的烘房处理都是必要的,不过还可以从导体的设计上下下功夫,如增加与内屏蔽的摩擦阻力(如在合理范围内改用较大单丝),虽然这个举措没有改变绝缘的内应力,但对于改善电缆接头绝缘收缩问题还是有明显的作用的。
本人在应力消除方面尝试过多种方法,主要从工艺优化,参数优化,降低车速,完善导体预热、应力消除体系,改善烘房脱气效果等方面研究,经过一段时间的尝试发现还有个容易让人忽视的问题:那就是出烘房后的静置冷却和方法的掌握,强制冷却的方法我个人认为对于应力的消除是极不合适的,好不容易在应力消除上有了一定的改善,这时候强冷无疑又会二次应力的造成,最好是缓慢冷却。另外如果冷却方法不当或者不到位会在屏蔽与绝缘之间造成缺陷,引起放电或者击穿(当然几率还是比较小的)