guipu0702:原机改造?导体预热和机头抽真空有没有? 若没有抽真空,可以考虑增设,或许能帮到你
抽真空对材料在螺缸内的状态没什么影响,解决不了目前的问题
2275378022:你这是等距不等深的螺杆,压缩比3-3.5左右吗,给我的感觉是压缩比大,剪切效率太高,导致料太稀,原地打转。所以低转速可以生产,高转速不稳定。
目前的压缩比是3.5,我可以去试试调整下螺杆的压缩比。
aqhd2008:BM螺杆肯定不行,只能用单螺纹渐变螺杆,看你这长径比应该是30:1,一般不要做这么大,25:1就可以,压缩比一般不大于3.0,出料段槽深尽量在1D左右,目前螺杆三段排列(13+12+5)可以从新考虑,此外TPEE对温度敏感,进料端温度稍低些,滤网目数不宜过大
好的
强大的AI或许可祝你一臂之力
1. 从固体输送理论看“打滑”的本质
根据达内尔-莫尔(Darnell-Mol)的固体塞输送理论,物料在螺槽中被压实成“固体塞”,依靠的是料与机筒的摩擦力(F_b)大于料与螺杆的摩擦力(F_s)。只要F_b > F_s,螺杆转动就能推动固体塞向前。
一旦发生“打滑”,意味着螺杆转动时,固体塞没有被机筒壁“抓住”向前,而是抱死在螺杆上随其空转。其直接原因就是 F_b(机筒摩擦力)急剧下降,导致驱动力不足。
2. 为什么“二段225℃”是致命伤?
你设定的主机四段为:195℃(一段)- 225℃(二段) - 235℃ - 245℃。二段温度比一段足足高出30℃,这直接违反了挤出机“平稳升温”的常规操作原则,具体危害如下:
机筒壁摩擦系数骤降:TPEE在225℃时已接近完全熔融状态(TPEE-8238其熔点为220℃)。此时,固体颗粒在二段接触到的不再是“加热的金属”,而是“附着一层熔融高分子膜的金属”。在这种润滑状态下,物料与机筒壁的摩擦系数(μ_b)从干摩擦的0.4~0.6急剧降至0.1以下。根据输送角理论,当摩擦角小于螺杆螺旋角时,物料将失去向前输送的推力。
固体床提前崩溃:固体输送理论要求物料在加料段保持完好的“固体床”形态。在二段(225℃)温度超过熔点时,固体颗粒表面迅速熔化,形成的熔融膜充当了“润滑剂”,使固体床在未被压实前就解体、塌陷。固体塞无法形成,自然无法建立有效的输送压力。
螺杆表面“抱死”效应增强:既然机筒壁打滑,物料倾向于粘附在温度相对较低(靠近冷却水)的螺杆表面。随着螺杆转动,物料只能原地打转,无法沿螺槽轴向前进,这就是典型的“抱螺杆”打滑现象。
3. 温度曲线与TPEE 8238特性的冲突
TPEE的高粘度特性:TPEE-8238是硬度82D的高粘度聚酯弹性体,其对剪切速率极其敏感。在二段过早给入高温,使得胶料提前软化,剪切生热锐减,导致熔体无法获得足够的剪切能而缺乏流动性,这进一步恶化了输送能力。
工艺原则:通常对于结晶型聚合物(如TPEE),加料段(一段)宜维持较低温度以保持刚性输送,压缩段(二段)虽需升温,但不应超过熔点过高。正确的做法是二段设定在195℃~205℃(接近熔点但低于熔点),以保持物料“半硬半软”的状态,既保证机筒壁有足够的摩擦力,又能逐步排气。你将二段设为225℃,跳过了“压缩压实”阶段,直接进入了“熔融”阶段,是工艺设置上的失误。
4.工艺调整建议
如果不更换设备,建议尝试以下修正方案来解决打滑问题:
降低二段温度:将二段设定值降至205℃~210℃。保持一段195℃不变,让物料在二段处于“粘弹态”而非完全熔融态,以维持机筒壁的驱动力。
强制冷却机筒:检查二段机筒冷却水是否通畅,必要时开启强力水冷,强制机筒内壁温度保持在200℃以下,利用温差增加物料与机筒的摩擦系数。
提高背压与喂料量:适当增加喂料螺杆转速,加大固体塞的堆积密度(即增加正压力P),即使摩擦系数降低,输送能力Q(正比于P)也能通过增加压力来补偿一部分。
检查螺杆结构:如果调整后依然打滑,需考虑螺杆是否适用于TPEE。通常需要双螺纹或带屏障段的螺杆来强制压缩物料,而非仅靠温度熔化。
所以,二段设定225℃是导致打滑的主要原因,但根源在于破坏了固体输送所需的摩擦平衡。当前最有效的补救措施是立即降低二段温度,并加强该段的水冷。
等待您的好消息!!!
sunguiming:强大的AI或许可祝你一臂之力
1. 从固体输送理论看“打滑”的本质
根据达内尔-莫尔(Darnell-Mol)的固体塞输送理论,物料在螺槽中被压实成“固体塞”,依靠的是料与机筒的摩擦力(F_b)大于料与螺杆的摩擦力(F_s)。只要F_b > F_s,螺杆转动就能推动固体塞向前。
一旦发生“打滑”,意味着螺杆转动时,固体塞没有被机筒壁“抓住”向前,而是抱死在螺杆上随其空转。其直接原因就是 F_b(机筒摩擦力)急剧下降,导致驱动力不足。
2. 为什么“二段225℃”是致命伤?
你设定的主机四段为:195℃(一段)- 225℃(二段) - 235℃ - 245℃。二段温度比一段足足高出30℃,这直接违反了挤出机“平稳升温”的常规操作原则,具体危害如下:
机筒壁摩擦系数骤降:TPEE在225℃时已接近完全熔融状态(TPEE-8238其熔点为220℃)。此时,固体颗粒在二段接触到的不再是“加热的金属”,而是“附着一层熔融高分子膜的金属”。在这种润滑状态下,物料与机筒壁的摩擦系数(μ_b)从干摩擦的0.4~0.6急剧降至0.1以下。根据输送角理论,当摩擦角小于螺杆螺旋角时,物料将失去向前输送的推力。
固体床提前崩溃:固体输送理论要求物料在加料段保持完好的“固体床”形态。在二段(225℃)温度超过熔点时,固体颗粒表面迅速熔化,形成的熔融膜充当了“润滑剂”,使固体床在未被压实前就解体、塌陷。固体塞无法形成,自然无法建立有效的输送压力。
螺杆表面“抱死”效应增强:既然机筒壁打滑,物料倾向于粘附在温度相对较低(靠近冷却水)的螺杆表面。随着螺杆转动,物料只能原地打转,无法沿螺槽轴向前进,这就是典型的“抱螺杆”打滑现象。
3. 温度曲线与TPEE 8238特性的冲突
TPEE的高粘度特性:TPEE-8238是硬度82D的高粘度聚酯弹性体,其对剪切速率极其敏感。在二段过早给入高温,使得胶料提前软化,剪切生热锐减,导致熔体无法获得足够的剪切能而缺乏流动性,这进一步恶化了输送能力。
工艺原则:通常对于结晶型聚合物(如TPEE),加料段(一段)宜维持较低温度以保持刚性输送,压缩段(二段)虽需升温,但不应超过熔点过高。正确的做法是二段设定在195℃~205℃(接近熔点但低于熔点),以保持物料“半硬半软”的状态,既保证机筒壁有足够的摩擦力,又能逐步排气。你将二段设为225℃,跳过了“压缩压实”阶段,直接进入了“熔融”阶段,是工艺设置上的失误。
4.工艺调整建议
如果不更换设备,建议尝试以下修正方案来解决打滑问题:
降低二段温度:将二段设定值降至205℃~210℃。保持一段195℃不变,让物料在二段处于“粘弹态”而非完全熔融态,以维持机筒壁的驱动力。
强制冷却机筒:检查二段机筒冷却水是否通畅,必要时开启强力水冷,强制机筒内壁温度保持在200℃以下,利用温差增加物料与机筒的摩擦系数。
提高背压与喂料量:适当增加喂料螺杆转速,加大固体塞的堆积密度(即增加正压力P),即使摩擦系数降低,输送能力Q(正比于P)也能通过增加压力来补偿一部分。
检查螺杆结构:如果调整后依然打滑,需考虑螺杆是否适用于TPEE。通常需要双螺纹或带屏障段的螺杆来强制压缩物料,而非仅靠温度熔化。
所以,二段设定225℃是导致打滑的主要原因,但根源在于破坏了固体输送所需的摩擦平衡。当前最有效的补救措施是立即降低二段温度,并加强该段的水冷。
等待您的好消息!!!
AI搜索的只能参考下,不合适的地方太多了,依然谢谢你。



xxn:楼上说的“创展”很有名吗?有谁知道公司全称的告诉一下,不胜感激!
东莞市创展机械有限公司
做小型押出机这款在行业内还是很不错的,大型的没使用过,不好评价。
售后服务相应很好。
楼上是我回的,写这段的时候忘记登录账号了