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拉制铜导体时出现水渍斑点 - 无图版

dudu121903 --- 2010-06-06 22:26:55

1

就是在成品线上有类似白色的斑点 

是从退火设备出来就有  

不是经过放置过段时间有的

这说明问题应该出在生产过程中   和外界没有关系

我们试过调整吹干压力   调整退火系数   调整生产速度等 

可是都没有明显的改善

我分析原因还可能有一下原因

1.   乳化液    配比不正确

2. 退火处冷却水不纯净

 

希望大家可以帮忙说说原因

bin9661 --- 2010-06-07 07:49:44

2

你是连拉连退还是退火机上出现这问题?

风干调整确定水都吹干了?  在收线前段用张纸巾靠下,看是否有水迹?

退火机可以在线出水位置加块橡胶板可以好一点,如果是连退就要调整吹拭器了.

再有你的有没测过你水的HP值 有条件可以采用蒸馏水

dudu121903 --- 2010-06-08 08:57:01

3

是连拉连退的设备  

成品线上没有水     吹干压力调过     调大也是不行 

水渍应该是在吹干时形成的          有没有肯能是    冷却水温度过高    吹干区域温度过高     水未吹干就提前被线材的余热蒸发

还有就是水质的问题我考虑的   但是以我们厂的情况用的都是循环水       蒸馏水就更不可能了

[dudu121903 在 2010-6-8 9:01:57 编辑过]

[dudu121903 在 2010-6-8 9:02:42 编辑过]

zzzxh --- 2010-06-08 10:04:51

4

你最好测一下拉丝液的浓度和PH值
dudu121903 --- 2010-06-09 11:26:40

5

拉丝液应该多少浓度啊     PH值应该是多少

我们用的是德润宝的乳化液    

jie1518 --- 2010-06-09 12:07:07

6

大拉机一般9%-12%的乳液浓度,PH值在7-9
dudu121903 --- 2010-06-10 16:37:06

7

我们在生产过程中检查了下

在退货之前导体上没有出现明显的痕迹

初步断定问题出在冷却水上的可能性比较的

正在准备着手用蒸馏水试制一下     看看情况

shaoe --- 2010-06-19 19:56:07

8

值得研究
shijianhua --- 2010-06-23 22:45:22

9

要提高铜导体表面的光洁度,从微观上看,导体表面是凹凸不平的,洼陷处就有润滑液的残留有机物,退火时变成碳,遇水会加速氧化,形成斑点。

dxdlub --- 2010-07-23 22:30:42

10

dudu121903:

就是在成品线上有类似白色的斑点 

是从退火设备出来就有  

不是经过放置过段时间有的

这说明问题应该出在生产过程中   和外界没有关系

我们试过调整吹干压力   调整退火系数   调整生产速度等 

可是都没有明显的改善

我分析原因还可能有一下原因

1.   乳化液    配比不正确

2. 退火处冷却水不纯净

 

希望大家可以帮忙说说原因

我看是拉丝油问题,线的表面有少量拉丝油粘液,在退火时遇热产生电化学腐蚀就形成斑点,德润宝拉丝油现质量不象以前那么好了,现在也是在国内采购原料、在国内生产,以前我们也遇到过类似问题,后来我们换了一家“中润金属处理剂有限公司”生产的专用铜拉丝油,问题就解决了,退火后线材表面光亮持久。

angelpig --- 2010-07-26 11:25:04

11

1.退火处冷却水不纯净

2.存放区二次污染

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